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當空壓機運行參數為: 轉速2950轉/分,電機電流180安培,泵的出口壓力11.5公斤/厘 米,出口流量滿(mǎn)負荷。
電機與系的振幅見(jiàn)表,停機后,立即檢查了復盛空壓機與泵鏡子的同心變, 最大誤差為鈾向0.05毫米,在標準范圍內,然后斷開(kāi)聯(lián)軸器,使電機單獨空運。
(一) 根據現場(chǎng)所測得的振動(dòng)數據,作振動(dòng)分析
1、從表12--1所示的振幅看出,振動(dòng)的部位只發(fā)生在空壓機一端,屬于局部振動(dòng)。
2、聯(lián)軸器相鄰的兩個(gè)軸承,只有電機軸承產(chǎn)生很大的振動(dòng),從而排除兩轉子同心 前軸度偏差過(guò)大的問(wèn)題。
3、從表12一2中空壓機單獨運行的初始報幅看出,主要是基頻混動(dòng)。
其中,承垂直方向的基頻服動(dòng)占合成振動(dòng)的94%。前軸承水平方向的基頻證動(dòng)占合成報動(dòng) 的86%。后軸承垂直方向的基頻振動(dòng)占合成振動(dòng)的91.5%。
后軸承水平方向的基頻振動(dòng) 占合成振動(dòng)的83%。由于沒(méi)有攜帶其它儀器,振動(dòng)相位,報動(dòng)波形及轉子軸心軌跡沒(méi)有 觀(guān)察,但從選頻的成分及幅值來(lái)看,可以診斷為空壓機轉子質(zhì)量不平衡。
在配制平衡機的接頭盤(pán)時(shí)發(fā)現,電機聯(lián)軸器的內孔與軸配合太松,有0.12毫米的間 陂。原來(lái)為了防止在運行中聯(lián)軸器串動(dòng),用一個(gè)M10的螺詮頂著(zhù)鍵,使之固定。
這樣就使聯(lián)軸器的內孔中心與軸心產(chǎn)生了很大的偏心,形成電機轉子較大的重心偏移,從而也就 產(chǎn)生了較大的不平衡質(zhì)量,使電機空運時(shí),撅幅達130um。
空壓機空轉時(shí),振幅由130um陳為50im。但連泵帶負荷后,振動(dòng)又大幅度上升, 為此,將振動(dòng)信號錄入磁帶,回廠(chǎng)后輸入CF-300分析儀中作譜分析。
(二) 根據譜圖和表12一4作振動(dòng)分析
1、通頰振動(dòng)中,有四種頻串結構,(150Hz) 為主,共中通頻占的73~83%。
2、在四種頻率中,主要以8f
8、基頻f。(50Hz) 占通頻的37~45%.(250Hz) 占通頻的15~34%。
4、5f.(350Hz) 能量較小,忽略不計。
根據譜圖的頻串結構及各自的能量比例,診斷為空壓機支承部件強度不夠,支承 部件包括: 墊片、機座、臺板和基礎。
經(jīng)檢查,發(fā)現空壓機的四個(gè)支腿,是每一側的兩個(gè)支腿共用一環(huán)通長(cháng)的20毫米厚的 墊鐵。
由于通長(cháng)的墊鐵與支座的接觸面積很大,并且電機的每個(gè)地角螺栓受力不會(huì )完全 一樣,勢必會(huì )使墊鐵與底座接觸不良,造成支承部件的強度下降,使電機在滿(mǎn)負荷時(shí), 產(chǎn)生劇烈振動(dòng)。
為此,加工四塊<每個(gè)支跳一塊) 與原來(lái)厚度相同的墊鐵開(kāi)機后,振動(dòng)明顯下脈。
通過(guò)更換電機的四個(gè)支排的熱鐵,電機空運振幅502m降為10um ,連泵帶負荷振 幅由1801m降為780um,已有大幅度下降。
但背負荷時(shí)振動(dòng)78um,仍然較大,故又將 新的振動(dòng)信號錄入磁帶,輸入分析儀內,作殘余振動(dòng)分析,以消除振動(dòng)。
下一篇:復盛空壓機所共有的特征
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